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首頁行業(yè)動態(tài) 洛陽中聯(lián):挖潛技改、降本增效,邁向一級能耗

洛陽中聯(lián):挖潛技改、降本增效,邁向一級能耗

2023年06月20日09:13 

5月1日一大早,洛陽中聯(lián)水泥車間主任王鵬睜開眼就趕緊打開手機上的MES系統(tǒng),系統(tǒng)顯示,昨天的水泥臺時產(chǎn)量263t/h,工序電耗25.4kwh/t,月度平均臺時263t/h,工序電耗25.73kwh/t,看到這些數(shù)據(jù),他開心地笑了。

水泥車間

進入4月,水泥車間以公司開展的精益生產(chǎn)管理提升活動為契機,成立技術(shù)攻關(guān)小組,對長期以來困擾車間的臺時低、電耗高等問題進行了合力攻堅。小組針對生產(chǎn)線存在的安全環(huán)保、設(shè)備、工藝等影響能耗的因素,逐臺設(shè)備進行全面排查。對發(fā)現(xiàn)的問題,討論制定微改微創(chuàng)優(yōu)化方案,逐步落實。截至4月底,共制定優(yōu)化方案48項,優(yōu)先完成25項,收到良好的效果,尤其是輥壓機系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)整效果最為顯著。

水泥車間技術(shù)人員

輥壓機在運行過程中,操作難度大,一度出現(xiàn)頻繁跳停現(xiàn)象,做功效率在70%-75%之間,達不到最佳效果,也是影響水泥磨臺時主要因素。水泥車間技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)狀,通過與生產(chǎn)廠家溝通,調(diào)整了輥壓機運行參數(shù)和設(shè)備參數(shù)。調(diào)整后,做功效率提高到80%-85%,跳停頻繁問題也隨之解決。
輥壓機問題的解決極大的鼓舞了攻關(guān)小組人員的信心,醞釀已久的小改小革全面展開。
首先是水泥磨一倉,水泥磨運轉(zhuǎn)時,一倉部分鋼球隨著磨機轉(zhuǎn)動,被帶到磨頭管道上,長期堆積,不僅影響磨內(nèi)通風(fēng),還達不到一倉磨內(nèi)研磨的效果。針對這種情況,車間制定了在管道上加裝篩網(wǎng)的方案,在不影響通風(fēng)的同時,通過篩網(wǎng)把鋼球阻隔于磨內(nèi)。優(yōu)化完成后,磨機電流提高1~2A,增加研磨做功,為提產(chǎn)打下了基礎(chǔ)。
其次是優(yōu)化操作,挖掘設(shè)備潛力,減少運行時間。對不連續(xù)運行的附屬設(shè)備,根據(jù)運行狀況,操作時提高運行功率,減少連續(xù)運行時間,降低電耗。精確制定了粉磨系統(tǒng)開停機時間,由原來的15分鐘降到現(xiàn)在的7分鐘(開機),10分鐘(停機)。僅此一項,噸水泥工序電耗降低約0.3kwh。

調(diào)整操作運行參數(shù)

通過對物料出磨的選粉系統(tǒng)進行篩余分析,計算出選粉效率僅為50%,嚴重偏低,物料存在過粉磨現(xiàn)象。攻關(guān)小組人員結(jié)合化驗室,在不影響水泥質(zhì)量的情況下,調(diào)整操作運行參數(shù),提高了選粉效率和磨機有效做功,進而提高了磨機臺時產(chǎn)量。
降本增效是水泥車間一直以來開展的基礎(chǔ)性工作,并從基礎(chǔ)配料開始著手,洛陽中聯(lián)骨料線在生產(chǎn)過程中,產(chǎn)生的石粉為附屬產(chǎn)品,售價遠低于骨料價格,為此水泥車間經(jīng)過多次試驗,用石粉代替50%的石灰石進行生產(chǎn),在提高水泥磨的臺時產(chǎn)量的同時,配料成本也降低了0.75元。
前進的路上沒有終點,下一步,水泥車間將繼續(xù)以黨的二十大精神為指引,擔(dān)當(dāng)作為,銳意進取,針對風(fēng)機運行效率低,水泥顆粒級配不合理等問題,補充落實優(yōu)化方案,精益生產(chǎn),努力完成年度目標(biāo)任務(wù),為公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展貢獻一份力量!

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